И вот, месяц спустя, мы знаем почему. По данным Европейского космического агентства, аварийная посадка произошла после компьютер неправильно определил высоту космического корабля, в результате чего посадочный модуль полетит прямо на Марс со скоростью 335 миль в час. В ЕКА отметили, что компьютерное программное обеспечение космического корабля заставило его поверить в то, что он ниже, чем было на самом деле, и, следовательно, оно развернуло парашют и тормозные двигатели раньше, чем это было необходимо.
Рекомендуемые видео
«Ошибочная информация привела к тому, что предполагаемая высота была отрицательной, то есть ниже уровня земли», — говорится в заявлении ЕКА. «Это, в свою очередь, последовательно вызвало преждевременный выпуск парашюта и задней оболочки [теплового экрана], кратковременное запуск тормозных двигателей и, наконец, активация наземных систем, как если бы Скиапарелли уже это сделал. высадился. На самом деле автомобиль все еще находился на высоте около 3,7 км (2,3 мили)».
Связанный
- Марсианский дрон НАСА сделал крутые снимки шасси марсохода
- Оживите невероятную посадку марсохода НАСА, произошедшую год спустя.
- Посмотрите, как Европейское космическое агентство испытывает парашют для своего нового марсохода
В течение нескольких дней после неудачной посадки «ЭкзоМарса» НАСА собирало и анализ фотографий поверхности, сделанных Mars Reconnaissance Orbiter, с использованием CTX низкого разрешения корабля камера. НАСА работало с ЕКА над записью спуска спускаемого аппарата в рамках запланированной миссии. Предполагается, что на изображениях запечатлен вход, спуск на парашюте и последующая посадка космического корабля. На последних изображениях видно широкое темное пятно размером примерно 50 на 130 футов, которое, как полагают, показывает удар и возможное разрушение модуля Скиапарелли при приземлении.
Недавнее заявление ЕКА подтверждает более раннюю гипотезу, согласно которой модуль разбился из-за преждевременного выключения его двигателей. Вместо того, чтобы совершить мягкую посадку с использованием двигателей, посадочный модуль снизился до 4,5 миль со скоростью 184 миль в час. Если бы двигатели не работали, модуль совершил бы аварийную посадку с полной загрузкой топлива. Топливо должно было взорваться при ударе, образовав большое облако обломков на поверхности, которое было видно на кадрах MRO.
«В некотором смысле нам повезло, что эта слабость в навигационной системе была обнаружена во время испытательной посадки перед второй миссией», — сказал менеджер ЕКА Скиапарелли Тьерри Бланкар.
«Это все еще очень предварительный вывод», — добавил Дэвид Паркер, директор ЕКА по пилотируемым космическим полетам и роботизированным исследованиям. «Полная картина будет представлена в начале 2017 года в будущем отчете внешней независимой исследовательской комиссии».
«Но мы многому научились у Скиапарелли, что внесет непосредственный вклад во вторую миссию ExoMars, которая разрабатывается с нашими международными партнерами и будет запущена в 2020 году».
Статья первоначально опубликована в октябре. Обновлено Лулу Чанг от 24 ноября 2016 г.: Добавлены новости о том, почему разбился посадочный модуль ExoMars.
Рекомендации редакции
- Посадочный модуль НАСА InSight обнаружил «монстрическое землетрясение» на Марсе
- Европейское космическое агентство приостанавливает совместную миссию на Марс с Россией
- Почему НАСА собирается разорвать контакт со своими исследователями Марса
- Посмотрите, как Европейское космическое агентство испытывает парашют марсохода
- Вертолет NASA Ingenuity пролетел 160 метров в восьмом полете на Марс
Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.